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    良好審核案例--河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司


    作者:admin  發(fā)表時間:2017/1/12 14:57:24  點擊:8298

        推薦機構(gòu):北京三星九千認證中心

        認證領(lǐng)域:能源管理體系

        認證人員:馬佳(組長)  劉金光 李麗英

     一、  背景介紹

        審核時間:2014.10.15-10.19

        認證類型:初審(二階段)

        認證范圍:車用汽油、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯的生產(chǎn)

         河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司是一家以石油化工、能源技術(shù)開發(fā)為一體的高耗能大型綜合化工民營企業(yè),(由于開工較遲,暫未列入國家萬家節(jié)能 企業(yè)名單);企業(yè)每年約消耗燃料氣 502622 噸(折合 789820 噸標煤); 消耗原煤 9931.30 噸(折合 6951.77 噸標油);消耗電力 24,524,302.00kW·h(折合6,376.32 噸標油)。審核當時已投產(chǎn)的生產(chǎn)裝置主要有 3000 噸/年環(huán)烷酸裝置、1 萬噸/年硫磺回收裝置、20 萬噸/年醚化裝置、20 萬噸/年石腦油催化重整裝置、15 萬噸/年液化氣芳構(gòu)化裝置、25 萬噸/年芳烴抽提裝置、10 萬噸/年干氣制甲 醇裝置、5 萬噸/年粗苯加氫裝置、40 萬噸/年異辛烷裝置及配套的公用工程裝置。其中石腦油催化重整、液化氣芳構(gòu)化、芳烴抽提、粗苯加氫、干氣制甲醇裝置為 聯(lián)合一體化裝置,可實現(xiàn)整體聯(lián)產(chǎn)和單體運行兩套生產(chǎn)方案。主要產(chǎn)品有環(huán)烷酸、輕芳烴、中芳烴、重芳烴、國標汽油(90#、93#、97#)、柴油、甲醇、純 苯、甲苯、二甲苯、液化石油氣、丙烷等,并建有 13 萬 m3 儲運罐區(qū),保證了原料及產(chǎn)品的安全儲運。

    二、審核過程

        按審核計劃的安排,審核組審核了生產(chǎn)運行部、機動部、健康安全環(huán)保部、 技術(shù)工程部、領(lǐng)導層、物資采辦部、綜合管理部等七個管理部門和運行一部至運行七部等七個生產(chǎn)單元。審核過程審核組獲取了公司大量的符合能源管理體系標 準的證據(jù),開具了 4 項輕微不符合,同時審核組發(fā)現(xiàn)并提請受審核方關(guān)注的問題 24 項,要求企業(yè)對開具的 4 項一般不符合進行原因分析,制定相應(yīng)的糾正/ 糾正措施,將糾正/糾正措施有效實施的證實材料提交驗證通過后,審核組推薦 認證注冊。

        在審核組與領(lǐng)導層進行評定情況通報和末次會議上,審核組長反復宣傳建立 能源管理體系,就是要求企業(yè)能夠系統(tǒng)地分析公司在能源使用和能源消耗過程中 存在哪些問題,找出節(jié)能空間和節(jié)能改進機會,這一理念被參加會議的各級領(lǐng)導 接受,并達成共識。會議上審核組詳細分析企業(yè)的主要能源消耗結(jié)構(gòu)是:燃料氣, 中壓蒸汽、原煤、電力、占總消耗的 82.94 %,其中中壓蒸汽占 36.87 %,原煤 占 17.55%,電力占 16.09 %,燃料氣占 12.43%。中壓蒸汽主要用于再沸器、燃 料氣主要用于工藝加熱爐,原煤主要是鍋爐裝置消耗,電力主要用于各裝置的電機。再沸器、鍋爐、工藝加熱爐、電機的能源利用效率對公司能源消耗至關(guān)重要。 控制好工藝加熱爐的績效參數(shù),就能降低燃料氣的消耗。

        當宣讀第一項不符合報告和溝通提請受審核方關(guān)注的 24 項問題清單中 4) 和 13)項時會場上就引起很大反響。

        第一份不符合內(nèi)容是:”2014.10.16.14:00 在重整現(xiàn)場審核情況時發(fā)現(xiàn), 預(yù)加氫加熱爐 F3101 的排煙溫度為 349℃,熱載體爐 F3601 的排煙溫度為 293℃, 四合一加熱爐 F3201 的排煙溫度為 276℃,均超過 150℃的控制指標”。

        提請受審核方關(guān)注的問題清單內(nèi)容是:4)由測試得知:催化重整裝置 3 臺

        加熱爐和粗苯加氫裝置 1 臺加熱爐熱效率較低,望盡快落實改造方案。13)查《催 化重整裝置能源評審報告》內(nèi)容缺少對影響主要能源使用電的消耗中預(yù)加熱爐 F901、四合一加熱爐 F3201ABCD 的排煙溫度、氧含量等其他相關(guān)變量進行識別的 內(nèi)容。

        末次會議剛結(jié)束,機動部經(jīng)理和生產(chǎn)運行一部經(jīng)理就向?qū)徍私M長詢問關(guān)于 “加熱爐排煙溫度高”其他企業(yè)的處置辦法,審核組結(jié)合自身專業(yè)知識給予了耐 心技術(shù)指導。

    三、審核效果

        現(xiàn)場審核結(jié)束后,公司領(lǐng)導非常重視,召開討論加熱爐排煙溫度為什么超標專項會議,形成決議是選擇重整裝置四合一爐(F3201)入手進行分析。企業(yè)請專業(yè)機構(gòu)“岳陽設(shè)備研究所”對四合一爐全面進行了標定,標定結(jié)果為熱效率僅為 75.76%,遠遠達不到到設(shè)計熱效率 90%,致使大量能源白白消耗。面對熱效率低企 業(yè)組織專業(yè)技術(shù)人員對重整裝置四合一爐結(jié)構(gòu)認真反復進行了分析,認為原爐采用 多流路倒“U”型爐管結(jié)構(gòu),對流段用于加熱熱載體,供三個塔底所需熱源,對流段頂部為熱管式空氣預(yù)熱器,用于加熱空氣供該爐燃燒器使用效果差,致使加熱爐排煙溫度高,熱效率低是主要原因,決定對重整裝置四合一爐空氣預(yù)熱器回收系統(tǒng)進行改造。

        通過與多家公司的技術(shù)交流,反復論證,最終確定出技術(shù)改造方案,即拆除原 頂置式熱管空氣預(yù)熱器,更換為落地組合式(管式+鑄鐵板)空氣預(yù)熱器。 性能保 證如下:

    熱效率

    ≥92%

    排煙溫度

    ≤130℃

    結(jié)構(gòu)形式

    組合式(管式+鑄鐵板)

    使用壽命

    10 年

        重整裝置四合一(F3201)加熱爐改造方案安排在 2015 年二季度重整裝置大 檢修期間順利完成。裝置開車穩(wěn)定后,企業(yè)再次組織了對“重整裝置四合一(F3201)加熱爐熱效率的標定”,標定方法采用每兩小時取一組加熱爐數(shù)據(jù), 然后將數(shù)據(jù)進行處理和計算得出熱效率,最后將改造前后加熱爐熱效率進行對比,得出結(jié)論。(詳見附件:標定報告)

     

    排煙溫度

    熱效率

    流量負荷

    溫度負荷

    熱負荷

    改造前

    342.4℃

    75.76%

    19.5t/h

    475℃

    13.36

    改造后

    136.05℃

    90.73%

    18.5t/h

    470℃

    8.56

    設(shè)計

    ≤130

    ≥92%

    18.5t/h

    510℃

    13.2

    四、效益測算

        加熱爐熱效率提高后回收的熱量:

        8.56MW÷75.76%-8.56MW÷90.05%=1.79MJ/s=6444000KJ/h

        燃料氣低熱值為33217.38KJ/Nm3,回收的熱量換算成節(jié)省燃料氣量:

        6444000KJ/h÷33217.38KJ/Nm3= 193.99Nm3/h

        節(jié)省燃料氣的年經(jīng)濟效益: 193.99Nm3/h×1.1Nm3/元×8000h=1707112元=170.71萬元/年

    五、改進活動

        2015年9月20-24日,審核組對企業(yè)能源管理體系進行了第一次監(jiān)督審核, 現(xiàn)場查看四合一爐通過改造各項能源績效參數(shù)符合要求,排煙溫度降低了近 200℃,熱效率提高近15%,大大節(jié)省了燃料氣的消耗,節(jié)能減排的效果顯著。本次的監(jiān)督審核,審核組又發(fā)現(xiàn)并提請企業(yè)關(guān)注“重點(主要)用能設(shè)備的運行效 率,建議對主要用能設(shè)備分期分批進行監(jiān)測”,這樣可找出降低電耗的機會,進一步提高公司能源績效!