推薦機構(gòu):北京三星九千認證中心
認證領(lǐng)域:能源管理體系
認證人員:馬佳(組長) 劉金光
李麗英
審核時間:2014.10.15-10.19
認證類型:初審(二階段)
認證范圍:車用汽油、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯的生產(chǎn)
二、審核過程
按審核計劃的安排,審核組審核了生產(chǎn)運行部、機動部、健康安全環(huán)保部、 技術(shù)工程部、領(lǐng)導層、物資采辦部、綜合管理部等七個管理部門和運行一部至運行七部等七個生產(chǎn)單元。審核過程審核組獲取了公司大量的符合能源管理體系標 準的證據(jù),開具了 4 項輕微不符合,同時審核組發(fā)現(xiàn)并提請受審核方關(guān)注的問題 24 項,要求企業(yè)對開具的
4 項一般不符合進行原因分析,制定相應(yīng)的糾正/ 糾正措施,將糾正/糾正措施有效實施的證實材料提交驗證通過后,審核組推薦
認證注冊。
在審核組與領(lǐng)導層進行評定情況通報和末次會議上,審核組長反復宣傳建立 能源管理體系,就是要求企業(yè)能夠系統(tǒng)地分析公司在能源使用和能源消耗過程中
存在哪些問題,找出節(jié)能空間和節(jié)能改進機會,這一理念被參加會議的各級領(lǐng)導
接受,并達成共識。會議上審核組詳細分析企業(yè)的主要能源消耗結(jié)構(gòu)是:燃料氣,
中壓蒸汽、原煤、電力、占總消耗的
82.94 %,其中中壓蒸汽占 36.87
%,原煤 占 17.55%,電力占
16.09 %,燃料氣占 12.43%。中壓蒸汽主要用于再沸器、燃
料氣主要用于工藝加熱爐,原煤主要是鍋爐裝置消耗,電力主要用于各裝置的電機。再沸器、鍋爐、工藝加熱爐、電機的能源利用效率對公司能源消耗至關(guān)重要。
控制好工藝加熱爐的績效參數(shù),就能降低燃料氣的消耗。
當宣讀第一項不符合報告和溝通提請受審核方關(guān)注的 24 項問題清單中
4) 和
13)項時會場上就引起很大反響。
第一份不符合內(nèi)容是:”2014.10.16.14:00 在重整現(xiàn)場審核情況時發(fā)現(xiàn), 預(yù)加氫加熱爐 F3101 的排煙溫度為
349℃,熱載體爐 F3601 的排煙溫度為
293℃, 四合一加熱爐
F3201 的排煙溫度為 276℃,均超過
150℃的控制指標”。
提請受審核方關(guān)注的問題清單內(nèi)容是:4)由測試得知:催化重整裝置
3 臺
加熱爐和粗苯加氫裝置 1 臺加熱爐熱效率較低,望盡快落實改造方案。13)查《催 化重整裝置能源評審報告》內(nèi)容缺少對影響主要能源使用電的消耗中預(yù)加熱爐
F901、四合一加熱爐 F3201ABCD
的排煙溫度、氧含量等其他相關(guān)變量進行識別的 內(nèi)容。
末次會議剛結(jié)束,機動部經(jīng)理和生產(chǎn)運行一部經(jīng)理就向?qū)徍私M長詢問關(guān)于 “加熱爐排煙溫度高”其他企業(yè)的處置辦法,審核組結(jié)合自身專業(yè)知識給予了耐
心技術(shù)指導。
三、審核效果
現(xiàn)場審核結(jié)束后,公司領(lǐng)導非常重視,召開討論加熱爐排煙溫度為什么超標專項會議,形成決議是選擇重整裝置四合一爐(F3201)入手進行分析。企業(yè)請專業(yè)機構(gòu)“岳陽設(shè)備研究所”對四合一爐全面進行了標定,標定結(jié)果為熱效率僅為
75.76%,遠遠達不到到設(shè)計熱效率 90%,致使大量能源白白消耗。面對熱效率低企
業(yè)組織專業(yè)技術(shù)人員對重整裝置四合一爐結(jié)構(gòu)認真反復進行了分析,認為原爐采用
多流路倒“U”型爐管結(jié)構(gòu),對流段用于加熱熱載體,供三個塔底所需熱源,對流段頂部為熱管式空氣預(yù)熱器,用于加熱空氣供該爐燃燒器使用效果差,致使加熱爐排煙溫度高,熱效率低是主要原因,決定對重整裝置四合一爐空氣預(yù)熱器回收系統(tǒng)進行改造。
通過與多家公司的技術(shù)交流,反復論證,最終確定出技術(shù)改造方案,即拆除原 頂置式熱管空氣預(yù)熱器,更換為落地組合式(管式+鑄鐵板)空氣預(yù)熱器。 性能保 證如下:
熱效率 |
≥92% |
排煙溫度 |
≤130℃ |
結(jié)構(gòu)形式 |
組合式(管式+鑄鐵板) |
使用壽命 |
10 年 |
重整裝置四合一(F3201)加熱爐改造方案安排在
2015 年二季度重整裝置大 檢修期間順利完成。裝置開車穩(wěn)定后,企業(yè)再次組織了對“重整裝置四合一(F3201)加熱爐熱效率的標定”,標定方法采用每兩小時取一組加熱爐數(shù)據(jù), 然后將數(shù)據(jù)進行處理和計算得出熱效率,最后將改造前后加熱爐熱效率進行對比,得出結(jié)論。(詳見附件:標定報告)
|
排煙溫度 |
熱效率 |
流量負荷 |
溫度負荷 |
熱負荷 |
改造前 |
342.4℃ |
75.76% |
19.5t/h |
475℃ |
13.36 |
改造后 |
136.05℃ |
90.73% |
18.5t/h |
470℃ |
8.56 |
設(shè)計 |
≤130 |
≥92% |
18.5t/h |
510℃ |
13.2 |
四、效益測算
加熱爐熱效率提高后回收的熱量:
8.56MW÷75.76%-8.56MW÷90.05%=1.79MJ/s=6444000KJ/h
燃料氣低熱值為33217.38KJ/Nm3,回收的熱量換算成節(jié)省燃料氣量:
6444000KJ/h÷33217.38KJ/Nm3= 193.99Nm3/h
節(jié)省燃料氣的年經(jīng)濟效益: 193.99Nm3/h×1.1Nm3/元×8000h=1707112元=170.71萬元/年
五、改進活動
2015年9月20-24日,審核組對企業(yè)能源管理體系進行了第一次監(jiān)督審核,
現(xiàn)場查看四合一爐通過改造各項能源績效參數(shù)符合要求,排煙溫度降低了近
200℃,熱效率提高近15%,大大節(jié)省了燃料氣的消耗,節(jié)能減排的效果顯著。本次的監(jiān)督審核,審核組又發(fā)現(xiàn)并提請企業(yè)關(guān)注“重點(主要)用能設(shè)備的運行效
率,建議對主要用能設(shè)備分期分批進行監(jiān)測”,這樣可找出降低電耗的機會,進一步提高公司能源績效!